进入冬季富风期以来,冀北风电发电持续保持较高水平。11月26日,冀北全网风电瞬时发电电力达到349万千瓦,创历史新高;11月27日,冀北全网风电日发电电量达到7964万千瓦时,创历史新高,占冀北全网当日用电量的18.8%。
截至目前,冀北电网风电装机容量已达到666 .6万千瓦,占全网总装机的34.6%,风电年发电量已达115亿千瓦时。在装机和发电量两方面均位居国家电网系统省级电网第二位。
新能源的大规模接入,对促进节能减排及地方经济发展做出了重要贡献;同时,由于风电的随机性、间歇性等特点,风电大发期间,电网运行面临系统调峰困难、电压波动较大、输送通道重载等诸多压力。在确保电网安全稳定运行的前提下,最大程度消纳风电,实现水、火、风等多电源联合优化调度,成为冀北电力调控中心面临的艰巨任务。
冀北电力调控中心落实公司部署,贯彻国家新能源政策,多措并举,积极提升风电管理水平和消纳能力。
强化调度管理,提升管控水平。一是优化风电调度范围,唐山、张家口和承德地区的13座风电场调度职责由地调调整至冀北电力调控中心,实现了冀北电力调控中心对冀北电网所有并网风电场的直接调管,进一步提高了风电管控水平。二是定期向并网风电场通报风电运行情况,针对多发故障以及风电运行共性问题,提出工作要求,敦促及时整改。通过严格的调度管理,提升并网风电场运维管理水平。
强化运行管理,提升安全水平。冀北电力调控中心积极开展风机低电压穿越能力技术研究与检测工作,以及风电汇集区域无功控制策略研究与风电汇集区域A V C系统建设工作。通过积极督促风电场落实各项风电整改工作,冀北电网风电稳定运行水平得到有效提升,相同故障(500千伏沽太线故障)引发的风机脱网容量由102万千瓦降低至7万千瓦,将电网事故对风电机组的影响降到最低,为进一步提高风电消纳能力奠定坚实基础。
开展精益调度,提升消纳水平。一是通过制定风电多时间尺度滚动优化调整调度策略,在年度计划、月度计划、日前计划和实时调整四个层面,滚动优化风电消纳。二是深入分析张家口沽源地区风电送出能力,通过优化电网控制策略,提高沽察一线和沽源主变的送出能力。三是充分发挥抽蓄机组调峰能力,通过低谷时段开启蓄能机组抽水,为风电争取更多的发电空间。
推进科技创新,提升支撑水平。冀北电力调控中心建立了完整的风电调度技术支撑体系,实现了对风电可预报、可监测、可调控。中心承担了国家科技部863计划项目“间歇式能源发电多时空尺度调度系统研究与开发”课题,深入推进课题研究开发工作。通过不断的探索,冀北电网短期风 电 功 率 预 测 评 价 准 确 度 达 到90%,远远高出国家能源局预测准确度的标准。
建立培训机制,提升专业素质。冀北电力调控中心举办了冀北电网新能源调度运行专业调考,54座并网风电场和5家地市供电公司共121人参加;举办了冀北电网风电调度运行管理培训班3期,风电自动化专业技术培训班2期。通过强化培训,以考促学、以考促练,风电调度运行人员专业素质得到有效提升。
随着冀北电网新能源的发展,风电、光伏等新能源装机容量将进一步增加。冀北电力调控中心将进一步加强新能源调度运行管理,在保障冀北电网安全稳定运行的基础上,积极促进清洁能源的消纳,为节能减排做出新的更大贡献。